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論脫水系統(tǒng)脫水效果差原因分析及處理方案
時間:2019-11-01 09:25:05

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脫硫脫水系統(tǒng)承擔(dān)著5臺機組的運行要求,是降低吸收塔漿液密度和對吸收塔漿液進行置換的唯一、且不可取代的重要系統(tǒng);脫水系統(tǒng)運行正常與否、脫水效果好與壞,直接牽動著整個脫硫FGD系統(tǒng)的運行狀況。

我廠脫硫脫水系統(tǒng)的脫水效果時常有較差現(xiàn)象,脫水機在運行時無法脫干石膏漿液,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)脫水機流浠現(xiàn)象,石膏庫中石膏稀稠,給后續(xù)的石膏外運工作也帶來了困難;有時候甚至啟動兩套脫水系統(tǒng)才能滿足5臺機組的運行要求,即造成了廠用電的上升,又讓脫水系統(tǒng)再無備用系統(tǒng),給脫水機的正常維護和檢修工作帶了困難。

針對我廠脫水系統(tǒng)現(xiàn)存故障和以往出現(xiàn)的故障進行闡述和論證,主要目的是,確保脫硫脫水系統(tǒng)能夠達到低能耗、高效率的運行狀態(tài);并對脫水系統(tǒng)的正常維護及檢修工作提供有效的方案,以及往后發(fā)生故障時能高效率的消除故障,讓系統(tǒng)盡快投入運行。

一、引言

我廠是5×330MW火力發(fā)電機組,NO.1~NO.5機組的煙氣脫硫采用石灰石-石膏濕法(FGD)脫硫工藝;我廠設(shè)計兩套真空皮帶脫水機以滿足脫硫工藝。

濕法石灰石-石膏煙氣脫硫工藝中,石灰石漿液在吸收塔內(nèi)與煙氣逆向接觸,生成半水亞硫酸鈣并以小顆粒狀存在漿液中,經(jīng)氧化風(fēng)機將O2鼓入吸收塔內(nèi),強行氧化為二水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)結(jié)晶。

石膏排出泵將吸收塔內(nèi)的漿液抽出,送往石膏旋流器,進行顆粒分級,稀的溢流返回吸收塔;濃縮的底流(較粗顆粒)送往真空皮帶機進行石膏脫水。脫水后的石膏含水率要求不超10%。

若石膏水分過高,不僅影響對石膏的儲存、運輸,嚴重時,會影響脫水系統(tǒng)的正常運行,進而造成吸收塔漿液密度持續(xù)高升、吸收塔漿液品質(zhì)差;塔內(nèi)漿液品質(zhì)差又會導(dǎo)致脫硫效率差和脫水效果差的惡性循環(huán)事件的發(fā)生。

1、脫水效果差之原因一:石膏漿液品質(zhì)差

此處,說到石膏漿液品質(zhì)差,主要是指漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的雜質(zhì)含量增加等引起濾布過濾通道的堵塞,使?jié){液中的水不容易從濾布孔隙分離出來,脫水效果差。

1.1石膏晶體顆粒度小

吸收塔漿液經(jīng)一級脫水后,進入真空脫水機上的石膏漿液所含固體顆粒度分布較寬。若60um以上的大顆粒占60%以上,10um以下的小顆粒占5%以下,這樣的顆粒分布所構(gòu)成的石膏有利于脫水。

而控制石膏結(jié)晶,使其生成易于分離和脫水的石膏顆粒是非常重要的。最好,石膏晶體是粗顆粒;如果控制不當(dāng),生成層狀、針狀或者非常細小的顆粒,不僅會造成系統(tǒng)結(jié)垢,而且非常難脫水;尤其是針狀晶體,形成的石膏顆粒小,粘性大,如CaSO3·1/2H2O晶體。

而理想的石膏晶體應(yīng)是短柱狀,比前者顆粒大,易于脫水。所以,控制好吸收塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)條件和結(jié)晶條件(循環(huán)泵運行方式必須滿足液氣比規(guī)定值;吸收塔漿液液位必須足夠高,以滿足漿液在漿池內(nèi)滯留時間不低于4min,滯留時間越長越利于亞硫酸根被氧化,同時有利于晶體的長大),使之生成粗顆粒和短柱狀的石膏晶體,是脫水機能夠正常脫水的重要條件之一。

1.2吸收塔漿液中其它雜質(zhì)多

(1)原煙氣中的飛灰。尤其是飛灰中含碳量高或者焦油等未燃燒盡的顆粒物進入吸收塔,會引起吸收塔中的有機物含量增加,從而發(fā)生皂化反應(yīng),產(chǎn)生一種油膜,加之氧化風(fēng)機給吸收塔漿池中鼓入高壓空氣,油膜會受到高壓沖擊,進而造成漿液易冒泡,不利于脫水。

QQ截圖20191101090006.jpg

以上表格中統(tǒng)計的是,2018年8月份我廠各機組飛灰中可燃物含量所占比值。規(guī)定鍋爐燃燒后飛灰中可燃物含量應(yīng)低于5%,可見,我廠鍋爐燃燒存在燃燒不充分的現(xiàn)象,特別是NO.3機組和NO.4機組較為嚴重。在2018年9月份對各機組消泡劑添加次數(shù)進行了統(tǒng)計。以吸收塔溢流管開始冒泡為準(zhǔn),對吸收塔進行添加消泡劑。

QQ截圖20191101090033.jpg

(3)石灰石中的雜質(zhì)。石膏晶體從漿液中析出過程可分為晶核形成和晶體生長兩個階段。當(dāng)溶液表面能降低時晶核形成速率會增大,進而導(dǎo)致漿液中晶核數(shù)量增多,石膏晶體顆粒變??;而漿液中MgO的存在會降低溶液表面能,這樣就會導(dǎo)致石膏晶體顆粒度變小,不利于脫水。

1.3吸收塔漿液PH值偏高

pH值偏高,反應(yīng)出石灰石漿液供給量過多,而合格的石灰石漿液細度要求90%以上通過325目(44um),且平均值控制在22um;若PH值偏高說明石灰石漿液在吸收塔漿液中占比高,在石膏排出泵運行時,所抽出的石膏漿液中石灰石含量也高;而在上述闡述過這樣小粒徑的顆粒會使得脫水效果不好,造成石膏脫水困難。

NO.3機組和NO.4機組參數(shù)統(tǒng)計(表三)

QQ截圖20191101090052.jpg

2.脫水效果差之原因二:石膏旋流器粗細分離效果差

石膏旋流器號稱是一級脫水,承擔(dān)著石膏漿液的濃縮和分離作用。石膏旋流器的溢流含固量一般控制在1%~3%(質(zhì)量含量)左右,固體顆粒細小,主要為未完全反應(yīng)的吸收劑和石膏小結(jié)晶等;脫硫劑返回吸收塔繼續(xù)參加反應(yīng),而石膏小結(jié)晶作為漿池中結(jié)晶長大的晶核,影響著下一階段石膏大晶體的形成。旋流的底流含固量一般在50%~60%(質(zhì)量含量)左右,固體顆粒主要為長大的石膏晶體,真空皮帶脫水機的目的就是要脫除這些大結(jié)晶顆粒之間的游離水,上述已經(jīng)詳細的說到大顆粒晶體占比多的話是非常有利于脫水機正常脫水的。

若石膏旋流器旋流筒體內(nèi)石膏沉積、旋流子入口被大量雜質(zhì)堵塞,或者運行人員調(diào)整不當(dāng),比如旋流子投運數(shù)目多,入口壓力低,石膏漿液濃縮及顆粒分級效果肯定會變差,過多的小顆粒將會進入底流,然后到脫水機,會直接影響石膏的脫水效果.

2018年09月29日——09月30日對NO.1~NO.4機組提取石膏旋流器底流漿液,送化驗室化驗石膏旋流器底流漿液的固含量(NO.2、NO.3在29號14:40分取漿;NO.1、NO.4在30號早上07:10分取漿)。見下表:

石膏旋流器參數(shù)(表四)

QQ截圖20191101090109.jpg

化驗所得結(jié)果顯示4臺機組的石膏旋流器底流含固量遠低于要求值,這樣就會造成二級脫水系統(tǒng)真空皮帶脫水機脫水負擔(dān)加重;也會使得石膏旋流器底流漿液中小顆粒CaCO3含量增加,即影響脫水效果,又會造成石灰石的浪費。

3.脫水效果差之原因三:真空皮帶脫水機故障

3.1脫水機濾布材質(zhì)差

濾布材質(zhì)采用聚酯材料的最好,有聚丙烯的話易出現(xiàn)濾布變形、撕裂和濾布易開洞,或濾布接口工藝是否良好,工藝不好,接口處縫隙大等,都會導(dǎo)致漏真空,影響脫水效果?;蛘邽V布材質(zhì)太差,濾布孔隙大小不合理也會直接造成脫水效果差。

我廠在2018年08月低對#2真空皮帶機濾布進行了更換,在運行中發(fā)現(xiàn)根本無法將石膏漿液脫干,與之前濾布材質(zhì)進行比較,發(fā)現(xiàn)該濾布較之前所用濾布材質(zhì)要硬,而且面光滑;為了保證脫水效果良好,2018年09月08日,重新更換了和之前一致的新濾布,最終#2脫水系統(tǒng)可正常投運。

3.2氣液分離器至脫水機間真空管路是否堵塞

2013年中旬,脫水機A、B脫水效果差,我廠對氣液分離器至脫水機之間的真空管路進行過拆解檢查,發(fā)現(xiàn)管路中有大量漿液沉積,部分管路接近堵塞狀態(tài),嚴重影響到脫水機的脫水效果,待積漿清理后,恢復(fù)運行時,發(fā)現(xiàn)脫水效果明顯好轉(zhuǎn)。

4.脫水效果差之原因四:運行人員運行調(diào)整不當(dāng)

4.1石膏旋流器旋流子投運數(shù)目多

若,石膏旋流器旋流子投運數(shù)目多時,石膏旋流器入口壓力會下降,壓力過低時,漿液流入旋流器的流速會下降;而石膏旋流器的工作原理就是離心沉積,如果漿液在切向進入旋流器筒體的流速過低時,石膏漿液中的小顆粒或更多的水無法在旋流子內(nèi)向上旋流,而最終成為底流漿液;這樣進入石膏底流分配箱中的石膏漿液含的小顆粒物質(zhì)多,而且含水量也大,這樣非常不利于脫水。

4.2脫水機頻率調(diào)整不當(dāng)

脫水機頻率過低時,濾餅厚度高,不利于水分被吸出;如果,頻率過快,濾餅厚度薄,但濾布運行快,濾餅中水分被吸干的時間短,同樣也不利于脫水。

4.3脫水機下漿量過大

脫水機下漿量大,超出了脫水機的承載與處理能力。

5.石膏漿液脫水效果差處理方案

5.1保證吸收塔漿液品質(zhì)合格

石膏漿液品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(表五)

QQ截圖20191101090151.jpg

5.11保證吸收塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)必須充分

根據(jù)SO2在水溶液中氧化動力學(xué)的研究,HSO3-在PH值為4.5時氧化速率最大,但實際濕法石灰石FGD工藝中,將吸收塔漿液PH值控制在4.8~5.8,并保證氧化風(fēng)機出力足夠,確保CaSO3·1/2H2O占比小于1%;同時,保證石膏結(jié)晶時間足夠,這樣能形成較大顆粒的石膏晶體。

5.12保證廢水正常排放,維持吸收塔內(nèi)CL-濃度小于13000mg/L

吸收塔內(nèi)氯離子濃度過高,說明脫硫系統(tǒng)沒有按照設(shè)計要求定期對廢水外排,如此,吸收塔內(nèi)惰性物質(zhì)(如不參加反應(yīng)的灰、雜質(zhì)等)也會富集過多,而這部分物質(zhì)會包裹在石灰石小顆粒表面,而阻止石灰石和SO22的接觸與反應(yīng),造成石灰石消耗的增加,同樣會造成脫硫效率的下降。因此,會有氯離子濃度過高,就伴隨著脫硫效率降低,或者供漿時間長的現(xiàn)象。

5.13保證鍋爐燃燒充分

若,鍋爐燃燒不充分,煙氣帶著含有大量的碳顆?;蛘呓褂偷任慈紵M的飛灰進入吸收塔中,一方面會引起吸收塔內(nèi)惰性物質(zhì)的增加,另一方面也會引起吸收塔漿液中的有機物含量增加,從而發(fā)生皂化反應(yīng),產(chǎn)生一種油膜,最終,吸收塔漿液會冒泡溢流。

5.14嚴格控制脫硫用水水質(zhì)和石灰石料質(zhì)量

盡量降低脫硫用水中所含有的COD;同時嚴格控制石灰石原料,尤其是其中的MgO含量,保證其指標(biāo)正常(< 1%)。

5.2運行人員應(yīng)該勤于調(diào)整運行方式、加強對運行參數(shù)的監(jiān)測和分析

脫硫?qū)I(yè)需要化驗的項目和各項目指標(biāo)(表六)

QQ截圖20191101090225.jpg

5.21嚴密監(jiān)測石膏旋流器的入口壓力

我廠所用的石膏旋流器各有四個旋流子,對旋流子投運數(shù)目進行調(diào)整,原則上是入口壓力越大石膏旋流器底流含固量就越高,而且石膏漿液中大顆粒固體占比高;但旋流子投運數(shù)目太少,會影響對吸收塔漿液的置換效率,不利于對吸收塔漿液密度的控制。

對石膏旋流器投運兩個旋流子時和投運三個旋流子時,進行化驗旋流子的底流含固量和溢流含固量,看是否達標(biāo),若不達標(biāo),聯(lián)系檢修檢查旋流子,有必要時要更換旋流子或沉沙嘴。對化驗數(shù)據(jù)和入口壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,有利于分析和解決脫水機脫水效果差的問題。

5.22嚴密監(jiān)視脫水機運行狀態(tài)

監(jiān)盤人員要勤于調(diào)整脫水機頻率以及下漿量。巡檢人員應(yīng)檢查脫水機運行狀態(tài)良好、濾布完好無破損或跑偏等現(xiàn)象,特別要檢查濾布沖洗水量是否正常,發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系檢修處理。

6. 結(jié)論

沒有解決不了的問題,只需要我們能“對癥下藥”!

脫水效果差原因復(fù)雜,而且各因素之間又會相互影響。以上清楚地闡述了造成脫水機脫水效果差的各方面因素,在脫水效果差時,為了確切的找準(zhǔn)具體因素,就需要對所有可能涉及到的因素進行逐一排查和篩選,同時要特別注意對吸收塔漿液進行取樣化驗,并制定詳細的定期化驗與數(shù)據(jù)統(tǒng)計制度,這樣有利于分析,也有助于切實地解決問題。


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