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華電章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐主汽、再熱汽溫偏低問(wèn)題的解決措施
時(shí)間:2008-07-04 16:43:19

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????? 華電章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐主汽、再熱汽溫偏低問(wèn)題的解決措施

????? 張立群? 萬(wàn)慶海

????? 華電章丘發(fā)電有限公司山東省章丘市 250216

????? 摘要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力負(fù)荷形勢(shì)隨著發(fā)生顯著變化,針對(duì)華電
章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐主汽、再熱汽溫偏低問(wèn)題進(jìn)行分析研究,采用了水冷壁
絕熱噴涂技術(shù)提高#2鍋爐主汽、再熱汽溫,此舉不但使#2鍋爐主汽、再熱汽溫達(dá)
到設(shè)計(jì)溫度,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,而且增強(qiáng)了鍋爐低負(fù)荷工況穩(wěn)燃與節(jié)油,減
少了汽輪機(jī)末級(jí)葉片的水蝕程度,同時(shí)有效阻止了高溫腐蝕的發(fā)生。為機(jī)組的安
全運(yùn)行及運(yùn)行調(diào)整提供有力保證。

????? 關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐 鍋爐主汽、再熱汽溫絕熱噴涂 調(diào)峰

????? 1.前言華電章丘發(fā)電有限公司#1、#2鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG—435/13.7
—M760超高壓自然循環(huán)爐,系中間再熱機(jī)組,中間儲(chǔ)倉(cāng)式熱風(fēng)送粉四角噴射切圓
燃燒系統(tǒng)的固態(tài)排渣煤粉爐,鍋爐設(shè)計(jì)煤種為當(dāng)?shù)刎毭?,?35MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,
設(shè)計(jì)為帶基本負(fù)荷,并有一定調(diào)峰能力。兩臺(tái)機(jī)組分別于2002年9 月27日和12月
31日移交試生產(chǎn),自投運(yùn)以來(lái)#1、#2爐一直存在主汽和再熱蒸汽參數(shù)偏低等問(wèn)題
;研究分析發(fā)現(xiàn)該爐型設(shè)計(jì)對(duì)燃燒貧煤時(shí)爐內(nèi)受熱面布置不太合理。不但造成主
汽和再熱蒸汽參數(shù)偏低,而且爐膛燃燒溫度偏低,導(dǎo)致低負(fù)荷穩(wěn)燃能力較差,達(dá)
不到電網(wǎng)要求的穩(wěn)燃負(fù)荷。然而隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,用電峰谷差會(huì)越來(lái)越
大,不僅迫切需要機(jī)組調(diào)峰,而且競(jìng)價(jià)上網(wǎng)壓力越來(lái)越大,使得燃煤鍋爐偏離設(shè)
計(jì)負(fù)荷下的經(jīng)濟(jì)性和低負(fù)荷不投油穩(wěn)燃問(wèn)題日益突出,就火電廠的實(shí)際情況調(diào)查
分析得出:鍋爐主汽、再熱汽溫除了與煤質(zhì)、人員調(diào)整有關(guān)外,關(guān)鍵在于鍋爐自
身的結(jié)構(gòu)布置,不但直接決定鍋爐燃燒得好壞,而且決定著機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)
性。我們對(duì)章丘發(fā)電有限公司#2爐的受熱面整體結(jié)構(gòu)布置進(jìn)行了研究,提出并實(shí)
施了水冷壁絕熱噴涂措施,最終不但使#2鍋爐主汽、再熱汽溫達(dá)到設(shè)計(jì)溫度,提
高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,而且增強(qiáng)了鍋爐低負(fù)荷工況穩(wěn)燃能力,減少了汽輪機(jī)末級(jí)葉
片的水蝕程度,同時(shí)有效阻止了高溫腐蝕的發(fā)生。使機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性有了
很大程度的提高。

????? 2.系統(tǒng)介紹

????? 2.1 鍋爐概況

????? 鍋爐型號(hào):SG—435/13.7—M760

????? 鍋爐名稱(chēng):435t/h超高壓自然循環(huán)鍋爐

????? 主要設(shè)計(jì)參數(shù):

????? 項(xiàng)目單位 BMCR ECR 70%BMCR

????? 過(guò)熱蒸汽出口流量 t/h 435 392 304.5

????? 過(guò)熱蒸汽出口溫度℃ 540 540 540

????? 過(guò)熱蒸汽出口壓力 MPa(g ) 13.7 13.6 13.4

????? 再熱蒸汽出口流量 t/h 357 323 253.6

????? 再熱蒸汽進(jìn)口溫度℃ 315 307 292

????? 再熱蒸汽出口溫度℃ 540 540 540

????? 再熱蒸汽進(jìn)口壓力 MPa(g ) 2.59 2.34 1.82

????? 再熱蒸汽出口壓力 MPa(g ) 2.46 2.22 1.72

????? 給水溫度℃ 244 240 224

????? 省煤器進(jìn)口壓力 MPa(g ) 15.7 15.6 15.55

????? 預(yù)熱器進(jìn)口風(fēng)溫℃ 20 20 20

????? 熱風(fēng)溫度℃ 352 341 315

????? 排煙溫度℃ 135.6 129.4 117.2

????? 爐膛容積熱負(fù)荷 MJ/m3?h 504 457 366

????? 爐膛斷面熱負(fù)荷 MJ/m2?h 15383 13957 11168

????? 設(shè)計(jì)效率 % 91 91.2 91.4

????? 制造廠家:上海鍋爐廠有限公司

????? 2.2 主要受熱面情況:

????? 2.2.1 水冷壁

????? 名稱(chēng)單位內(nèi)容

????? 形式膜式

????? 外徑×壁厚 mm φ60×6

????? 間距 mm 80.5

????? 管子數(shù)根 460

????? 面積 M2 1582.7

????? 2.2.2 過(guò)熱器

????? 名稱(chēng)單位頂棚尾、側(cè)包復(fù)前屏后屏對(duì)過(guò)

????? 外徑×壁厚 mm φ42×5 φ51×5.5 φ38×5

????? φ38×4.5 φ38×5 φ38×5

????? 材質(zhì) 20G 20G 12Cr1MoVG

????? 102 鋼 12Cr1MoVG

????? 102 鋼 12Cr1MoVG

????? 102 鋼

????? 片數(shù)片 6 14 104

????? 間距 mm 1350 630 90

????? 布置方式 U型 W型順流順列

????? 面積 M2 220 225.9 288 526 1526

????? 2.2.3 再熱器

????? 名稱(chēng)單位低再高再

????? 外徑×壁厚 mm φ42×3.5 φ42×4

????? 材質(zhì) 20G 15CrMoG 12Cr1MoVG SA213-T91 12Cr1MoVG

????? 排數(shù)排 104 104

????? 節(jié)距 mm 90 90

????? 布置方式逆流順列順流順列

????? 面積 M2 5500 1364

????? 2.2.4 燃燒器

????? 燃燒器為正四角布置,#2、#4角形成切向燃燒假想大切圓φ800mm ,#1、
#3形成假想小切圓φ200mm.除最上層二次風(fēng)噴嘴用手輪擺動(dòng),最下層二次風(fēng)噴嘴
及下一次風(fēng)噴嘴不擺動(dòng),另外的噴嘴上、下可擺動(dòng)±15°。四角同一層噴嘴的擺
動(dòng)角應(yīng)一致。二次風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

????? 2.2.5 爐膛

????? 深為8.84米;寬為9.60米;寬深比1.086 ;爐膛周界長(zhǎng)度36.88 米。

????? 2.3 燃燒器形式及布置

????? 鍋爐燃燒器為正四角布置,#2、#4角形成切向燃燒假想大切圓φ800mm ,
#1、#3形成假想小切圓φ200mm.除最上層二次風(fēng)噴嘴用手輪擺動(dòng),其它二次風(fēng)噴
嘴及下一次風(fēng)噴嘴不擺動(dòng),另外的噴嘴上、下可擺動(dòng)±15度。四角同一層噴嘴的
擺動(dòng)角一致。二次風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行。水平濃淡燃燒器。

????? 噴燃器設(shè)計(jì)參數(shù):

????? 風(fēng)率風(fēng)溫風(fēng)量噴口面積風(fēng)速阻力

????? % ℃ m3/h m2 m/s Pa

????? 一次風(fēng) 19 160 ——200 122709 1.44 23.7—25.9 1500

????? 二次風(fēng) 60.62 340 508955 3.27 43.2 1200

????? 三次風(fēng) 16.38 90 100547 0.54 51.7 2000

????? 燃燒器布置圖

????? 3.機(jī)組存在問(wèn)題及分析

????? 3.1 鍋爐主汽溫度和再熱汽溫偏低,在額定負(fù)荷下約低15-20 ℃,低負(fù)荷
時(shí)甚至達(dá)到30℃,不僅嚴(yán)重影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,而且影響到安全運(yùn)行。

????? 3.2 鍋爐爐膛出口煙溫低,達(dá)不到設(shè)計(jì)參數(shù),導(dǎo)致主汽溫度、再熱汽溫、
熱風(fēng)溫度和排煙溫度都低于設(shè)計(jì)。 3.3飛灰大渣含碳量高,飛灰在5%左右,大渣
在12-15%.

????? 分析其原因,主要是因?yàn)樯虾e仩t廠生產(chǎn)的SG—435/13.7—M760超高壓自
然循環(huán)爐設(shè)計(jì)時(shí),貧瘦煤爐型設(shè)計(jì)中較少。為了燃煤的燃盡,爐膛的高度提高了
3 米,使水冷壁受熱面增加較多,增大了約110m2 左右,而使過(guò)熱器和再熱器吸
熱面積原本滿(mǎn)足要求的設(shè)計(jì)面積變得相對(duì)變小,導(dǎo)致熱量分配不太合理。因考慮
消除結(jié)焦而未設(shè)計(jì)衛(wèi)燃帶,從而使水冷壁吸熱量大幅增加,爐膛火焰中心區(qū)溫度
偏低,燃燒不充分,水冷壁吸熱量較大,使?fàn)t膛內(nèi)溫度偏低,從而爐膛出口煙溫
也較設(shè)計(jì)值偏低,爐膛出口煙溫的偏低,使過(guò)熱器和再熱器收熱量減少,所以鍋
爐主汽和再熱蒸汽溫度低,額定負(fù)荷時(shí)在520-525 ℃左右。

????? 爐膛出口煙溫的偏低,導(dǎo)致進(jìn)入空預(yù)器的煙溫也偏低,使熱風(fēng)溫度在280-290
℃左右,低于設(shè)計(jì)60℃以上,從而使燃燒器噴出的煤粉著火距離遠(yuǎn),易產(chǎn)生波動(dòng),
遇有較劣質(zhì)燃煤時(shí),容易發(fā)生滅火,導(dǎo)致低負(fù)荷穩(wěn)燃能力較差。

????? 上述兩個(gè)原因,也使得鍋爐熱效率有所降低,飛灰大渣含碳量高,飛灰在
4-5%左右,大渣在12-15%.

????? 4.采用的穩(wěn)燃和提高主汽、再熱蒸汽參數(shù)的措施

????? 2004年以來(lái),我公司在運(yùn)行方面采取了降低煤粉細(xì)度,安裝風(fēng)粉在線監(jiān)測(cè)
系統(tǒng),降低一次風(fēng)量和風(fēng)速,將燃燒器擺角向上調(diào)至+15°,提高鍋爐燃燒的火
焰中心,減少水冷壁的吸熱量,提高爐膛出口煙溫,從而提高汽溫;和優(yōu)化吹灰
方式等措施,以期達(dá)到安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。但僅僅是解決了機(jī)組穩(wěn)燃問(wèn)題,并
不能改變鍋爐本身設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理所造成的主汽溫度、再熱汽溫、熱風(fēng)溫度和排
煙溫度都低于設(shè)計(jì)和飛灰大渣含碳量高的問(wèn)題。

????? 我公司從提高級(jí)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度出發(fā),為了進(jìn)一步內(nèi)部挖潛,節(jié)能
降耗,從根本上解決鍋爐本身設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理所造成的主汽溫度、再熱汽溫、熱
風(fēng)溫度和排煙溫度都低于設(shè)計(jì)和飛灰大渣含碳量高的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)充分科研論證,
科學(xué)合理的計(jì)算和設(shè)計(jì),決定對(duì)#2鍋爐進(jìn)行改造,適當(dāng)減少水冷壁的吸熱量,合
理分配鍋爐個(gè)受熱面的吸熱量,從而提高主汽溫度、再熱汽溫、熱風(fēng)溫度和排煙
溫度和降低飛灰大渣含碳量,達(dá)到經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行的目的。

????? 通過(guò)論證,我公司未采取簡(jiǎn)單的敷設(shè)絕熱衛(wèi)燃帶的方式,而是采取了在#2
鍋爐燃燒器上部分層噴涂200 m2絕熱涂料的方式進(jìn)行調(diào)整受熱面的吸熱量。原因
如下,絕熱衛(wèi)燃帶絕熱效果好,幾乎不存在熱傳導(dǎo),衛(wèi)燃帶表面溫度高,極易結(jié)
焦掛焦,造成大焦墜落滅火和砸傷底部水冷壁,甚至還會(huì)傷及打焦的運(yùn)行人員。
噴涂的絕熱涂料還有一定的導(dǎo)熱性,絕熱效果稍差,但表面溫度低于焦渣融化凝
聚溫度,極少結(jié)焦掛焦,不存在造成大焦墜落滅火和砸傷底部水冷壁問(wèn)題,同時(shí)
所做的面積比衛(wèi)燃帶大,采用分3 層布置,有利于提高整個(gè)爐膛溫度,降低飛灰
大渣含碳量。

????? 2006年3 月,我公司#2機(jī)組B 級(jí)檢修期間,完成上述工作,共進(jìn)行清理、
噴涂基料、噴涂?jī)蓪咏^熱涂料和蓋面噴膠等工序,歷經(jīng)15天,噴涂位置,在燃燒
器上部標(biāo)高15.5m 處開(kāi)始沿爐膛四周向上涂1250mm涂料,中間隔開(kāi)550mm (目的
是為了防止結(jié)焦),再沿爐膛四周向上涂1250mm涂料,中間隔開(kāi)550mm ,再沿爐
膛四周向上涂1250mm涂料,中間隔開(kāi)550mm ,再向上噴涂800mm.涂料層厚度為1mm
,要求涂料隔熱性能好、牢固,保證一個(gè)大修期不脫漏。

????? 5.效果

????? 在采取了上述措施后,華電章丘發(fā)電有限公司#2鍋爐燃燒趨于穩(wěn)定,鍋爐
主汽溫度、再熱汽溫度均有提高,飛灰、大渣含炭量有所下降,排煙溫度有所上
升,經(jīng)過(guò)對(duì)比計(jì)算,鍋爐效率校改造前有所提高。

????? 5.1 #2 機(jī)組改造前后對(duì)比

????? 額定負(fù)荷(135MW )下噴涂隔熱涂料前屏過(guò)出口煙溫為806.5 ℃,改造后
鍋爐屏過(guò)出口煙溫為870.4 ℃,提高63.9℃,過(guò)熱蒸汽出口溫度532 ℃(有減溫
水投入),較改前的514 ℃提高18℃,再熱蒸汽出口溫度達(dá)到538 ℃較改前的533
℃提高5 ℃,主再熱汽溫均達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值540 ℃。這樣機(jī)組運(yùn)行的安全性和
經(jīng)濟(jì)性均得到明顯的改善。

????? 在100MW 負(fù)荷的情況下,改造前鍋爐屏過(guò)出口煙溫為695 ℃,改后溫度提
高到749 ℃,提高了54℃,過(guò)熱蒸汽出口溫度530 ℃(有減溫水投入),比改造
前的514 ℃高16℃,再熱蒸汽出口溫度532 ℃較改造前的508 ℃高出24℃。

????? 5.3 鍋爐燃燒效率明顯提高

????? 改造后#2 鍋爐的燃燒工況得到明顯的改善,熱風(fēng)溫度明顯提高,較改前
提高≥10℃,使鍋爐的燃燒效率提高了0.352 %,在135MW 負(fù)荷燃料相同的情況
下,#1 、#2 爐飛灰爐渣含碳量見(jiàn)下表。

????? 135MW 負(fù)荷飛灰、爐渣含碳量及燃燒效率(2006年4 月5 日)

????? 項(xiàng)目單位#1 鍋爐#2 鍋爐

????? 空預(yù)器處飛灰含碳量% 2.87 2.41

????? 爐渣含碳量% 15.77 12.01

????? 鍋爐機(jī)械不完全燃燒熱損失q4% 1.689 1.337

????? 5.4 排煙溫度有所提高

????? 由于爐膛出口煙溫的增加,排煙溫度有所提高但并不明顯,額定負(fù)荷下提
高了4 ℃,使得鍋爐熱效率有所降低,經(jīng)計(jì)算提高4 ℃的煙溫使得q2增加0.222
%。

????? 針對(duì)我廠的鍋爐機(jī)組排煙溫度的提高有其積極的一面,可以改善尾部受熱
面的換熱效果提高熱風(fēng)溫度,還可以減輕尾部受熱面的低溫腐蝕,有利于機(jī)組安
全運(yùn)行,同時(shí)減小暖風(fēng)器的投入面積,使機(jī)組的抽汽量減小,進(jìn)一步降低了煤耗。

????? 5.5 鍋爐熱效率提高

????? 此項(xiàng)目的實(shí)施,不但提高了主再熱汽溫,同時(shí)鍋爐熱效率提高0.5%,減小
了燃煤量,燃燒工況的改善使q4減小了0.352 %,由于排煙溫度的提高使q 2 增
加了0.222 %,這樣經(jīng)隔熱涂料的噴涂使鍋爐的熱效率提高約0.63%,經(jīng)測(cè)試改
造后鍋爐的熱效率為91.44 %。

????? 6 、結(jié)論:

????? 經(jīng)各種負(fù)荷的試驗(yàn)、同時(shí)對(duì)比改前及#1 機(jī)組的運(yùn)行情況綜合分析,改造
后主蒸汽溫度提高≥10℃,再熱蒸汽溫度提高≥5 ℃,基本可達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值,
沒(méi)有超溫現(xiàn)象的發(fā)生。

????? 爐膛出口煙溫提高、熱風(fēng)溫度提高,鍋爐燃燒效率提高。排煙溫度提高,
尾部傳熱特性得到改善,防止低溫腐蝕的發(fā)生。綜合分析鍋爐效率略有提高。

????? 對(duì)于135MW 機(jī)組,試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明主汽溫度每提高10℃降低煤耗1.0 -1.2
g/kWh ,再熱汽溫每提高10℃降低煤耗0.9 -1.1g/kWh,改進(jìn)后主蒸汽溫度提高
≥10℃,再蒸汽溫度提高≥5 ℃,保守計(jì)算可降低煤耗1.5 g/kWh ,年發(fā)電量按
6.75億KWH 計(jì)算,年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤(按500 元/t)量達(dá)1012.5t ,這樣忽略鍋爐效
率提高及停暖風(fēng)器所節(jié)省的燃煤,年可節(jié)約資金50萬(wàn)元以上。

????? 潛在效益更為顯著,再熱汽溫度的提高保證汽輪機(jī)末級(jí)葉片處的蒸汽正常
濕度,保證汽輪機(jī)工作的安全性,提高設(shè)備的使用壽命,同時(shí)鍋爐尾部受熱面的
換熱特性得到改善,避免低溫腐蝕的發(fā)生。

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