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“試運以來未發(fā)生跑偏現(xiàn)象,加裝的鏈條起作用了!”近日,一則用小成本技改徹底解決斗輪機輸煤皮帶跑偏的消息,在陜煤電力運城公司設(shè)備部工作群中瞬間刷屏,引起了不小的轟動。
斗輪機是輸煤系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,用于將燃料從煤場提取至輸煤皮帶,然而,由于燃料從高處沖擊,外加皮帶不均勻磨損,會導致皮帶頻繁跑偏,影響輸煤系統(tǒng)正常工作。
“用調(diào)偏托輥的傳統(tǒng)方法只能治標,無法根除外力導致的跑偏問題?!痹摴驹O(shè)備部綜合專業(yè)點檢長崔衛(wèi)澤說,“必須換個思路,用最小的代價解決問題。”
為了盡快處理皮帶跑偏難題,該班組開闊思維,向兄弟單位“取經(jīng)”,最終結(jié)合煤礦輸送帶落料跑偏治理經(jīng)驗,通過對現(xiàn)場落料情況進行觀察,對導料槽內(nèi)部尺寸進行測量,確定了以“鋼制鏈條”為燃料緩沖裝置的技改方案,既減少了燃料對導料槽的單側(cè)沖擊,又避免大股燃料對皮帶輸送機的沖擊,用最小的成本徹底解決了困擾多時的皮帶輸送機跑偏問題,大大提升了斗輪機工作效率,為輸煤穩(wěn)定打下了堅實的基礎(chǔ)。
“我們班組還對廢舊鋼鏈、馬蹄環(huán)進行再利用,最終僅花費1190元,便完成了設(shè)備技改?!贝扌l(wèi)澤介紹說。
“小改造”凝聚大智慧,“小舉措”發(fā)揮大能量。陜煤電力運城公司將繼續(xù)著力營造小改小革的濃厚氛圍,讓職工的“創(chuàng)新、創(chuàng)效”意識不斷增強,鼓勵職工人人爭當新時代“創(chuàng)客”,用創(chuàng)新引擎驅(qū)動企業(yè)發(fā)展,助推該公司安全生產(chǎn)、降本增效目標全面達成。
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